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康明斯電子調速器工作原理與故障案例 |
摘要:康明斯柴油發(fā)電機組主要由康明斯柴油機,斯坦福無(wú)刷同步發(fā)電機和PCC3.3控制器等部分組成。本文以采用了以ESD5500E型電子調速控制器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電子調速器)為核心的電子調速系統為例,該電子調速器具有瞬時(shí)轉速變化小、調速精度高等優(yōu)點(diǎn)。在介紹其工作原理的基礎上,對一例非常見(jiàn)故障進(jìn)行了分析,供同行參考。
一、電子調速系統工作原理
電子調速系統主要由電子調速器、直流比例電磁鐵、控制繼電器和轉速傳感器等部分組成,接線(xiàn)圖如圖1所示。轉速傳感器安裝在飛輪殼上,主要由永久磁鐵和線(xiàn)圈等組成,如圖2所示。由于齒頂和齒谷與傳感器下端的間隙不同,飛輪旋轉時(shí),通過(guò)線(xiàn)圈的磁通量發(fā)生變化,線(xiàn)圈上就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)頻率與飛輪轉速成正比的正弦信號,電子調速系統就是根據該信號來(lái)調整柴油機的轉速。
飛輪旋轉時(shí),轉速傳感器感應產(chǎn)生的正弦信號經(jīng)頻率電壓變換后轉換成與柴油機轉速相對應的電壓信號U∫,該信號與設定的轉速信號Ure∫,進(jìn)行比較,得到的誤差信號△U經(jīng)判斷和前向調節放大后,電子調速器就會(huì )輸出相應驅動(dòng)電流Ic,至直流比例電磁鐵的線(xiàn)圈,銜鐵在電磁力的作用下動(dòng)作,再通過(guò)轉軸轉換成杠桿機構的拉力,最終將噴油泵中的油量控制齒桿穩定在與設定轉速對應的位置(此時(shí)驅動(dòng)電流I.產(chǎn)生的電磁力與直流比例電磁鐵內部復位彈簧的張力保持平衡)。
當柴油發(fā)電機組所帶負載加重時(shí),轉速隨之下降,U∫減小,△U升高,Ic就會(huì )增大,直流比例電磁鐵中的銜鐵通過(guò)杠桿機構將油量控制齒桿向增加油量的方向拉動(dòng),轉速就會(huì )升高至設定值(電磁力與復位彈簧的張力達到新的平衡);而負載減輕,轉速升高時(shí)(△U為負值),Ic就會(huì )減小,此時(shí)油量控制齒桿在復位彈簧的作用下向減油方向運動(dòng),最終使轉速穩定在設定值。如果電子調速器沒(méi)有檢測到轉速傳感器的反饋信號,驅動(dòng)電流Ic為零,油量控制齒桿在復位彈簧的作用下被拉至停機位置。
電子調速控制器可以進(jìn)行柴油機啟動(dòng)時(shí)的供油量、轉速控制的穩定度和響應速度、怠速的整定等方面的調整,提高了柴油機的經(jīng)濟性和動(dòng)力性。
圖1 柴油發(fā)電機電子調速系統接線(xiàn)圖 |
圖2 柴油發(fā)電機轉速傳感器結構圖 |
二、電子調速系統故障案例
1、故障現象
某部一臺發(fā)電機組空載全速運行時(shí)工作正常,帶載運行時(shí)也正常,但卸掉負載后,出現轉速不穩的故障現象,此時(shí)調整電子調速器不起作用,通過(guò)緊固各接線(xiàn)端子后重新開(kāi)機和更換電子調速器也沒(méi)有解決問(wèn)題。
2、故障原因及分析
引起轉速不穩的故障部位主要有燃油系統和電子調速系統等方面,由于該發(fā)電機組空載和帶載運行時(shí)工作正常,而且轉速傳感器工作正常,因此基本排除了燃油系統的故障。另外,更換新的電子調速器后故障依舊,所以電子調速器也沒(méi)有故障。
仔細檢查發(fā)現,直流比例電磁鐵中的復位彈簧的上端斷了一截(約為其長(cháng)度的1/10)。由電子調速器的工作原理可知,銜鐵的運動(dòng)行程直接決定供油量。由于復位彈簧始終處于壓縮狀態(tài),斷了一截后,張力減小,對于相同電磁力而言,銜鐵的實(shí)際運動(dòng)行程變長(cháng)了。發(fā)電機組空載全速以及帶載運行時(shí),電磁鐵的吸力較大,銜鐵的運動(dòng)行程較長(cháng),彈簧減小的張力對其影響很小,因此轉速基本穩定;而卸掉負載后,銜鐵受到的電磁吸力迅速減小,而銜鐵復位的響應時(shí)間延長(cháng),從而使電磁吸力與彈簧張力的平衡關(guān)系被破壞,導致銜鐵上下波動(dòng)較大,所以出現本例中的故障現象。對于不同發(fā)電機組,由于電子調速器、直流比例電磁鐵等部件的性能差異,彈簧斷了后,出現的故障現象可能不盡相同,而彈簧折斷的程度也會(huì )導致不同的故障。
檢查另外三臺同型號發(fā)電機組的直流比例電磁鐵時(shí),未發(fā)現有裂紋或異常情況。由于四臺發(fā)電機組是同時(shí)配發(fā)的,而且工作時(shí)間基本相同,所以基本排除了彈簧的材料和加工工藝等問(wèn)題。進(jìn)一步檢查損壞的彈簧時(shí)發(fā)現,斷裂處周?chē)秀Q子夾過(guò)的痕跡。從斷口處的顏色也可以看出彈簧不是突然斷裂的。因此,初步判斷是由于安裝時(shí)用鉗子夾過(guò)彈簧,造成彈簧外表有剪切傷,損傷后的彈簧的疲勞壽命大幅度降低。在彈簧的工作過(guò)程中,導致其外表?yè)p壞處應力集中,當集中的應力大于材料所承受的極限應力時(shí),彈簧產(chǎn)生疲勞裂紋,最終發(fā)生早期疲勞斷裂。
3、故障解決
通過(guò)以上分析,更換彈簧后問(wèn)題得到解決。
三、電子調速系統安裝與使用的注意事項
(1)一般情況下,直流比例電磁鐵的復位彈簧是不允許拆卸的。如果確需更換,在安裝時(shí)應注意方法,防止其受到“硬傷”。
(2)啟動(dòng)發(fā)電機組前應檢查直流比例電磁鐵和油量控制齒桿之間的拉桿活動(dòng)是否靈活,而且向加油方向扳動(dòng)后放松時(shí)應能迅速復位,否則復位彈簧可能損壞;另外,拉桿兩端的可調部分在出廠(chǎng)時(shí)已經(jīng)調整好,并用鎖緊螺母鎖緊,無(wú)特殊情況不要調整,同時(shí)應做好標記,防止由于振動(dòng)、松脫而影響發(fā)電機組的正常運行。
(3)直流比例電磁鐵端蓋背面,即銜鐵與端蓋接觸部位裝有厚度為6mm的墊子,其作用是限制銜鐵的初始位置,如果該墊子損壞或厚度發(fā)生變化,卸掉負載時(shí)也會(huì )出現銜鐵向上運動(dòng)過(guò)多而導致轉速不穩的故障。另外,停機時(shí)會(huì )敲擊蓋板而導致其損壞;
(4)轉速傳感器的安裝不當會(huì )導致傳感器損壞或者發(fā)電機組不能啟動(dòng)。其安裝步驟如下:首先用盤(pán)車(chē)工具將飛輪轉至齒頂正對傳感器安裝孔的中間位置,然后用手將傳感器擰入安裝孔(禁止用扳手),直到傳感器底部碰到齒頂;再反轉1/2~3/4圈后用扳手將其固定,再用鎖緊螺母鎖緊。另外,為了防止干擾,應避免強磁場(chǎng)靠近轉速傳感器。
總結:
當電子調速系統出現故障時(shí),發(fā)電機組可能出現不能啟動(dòng),轉速不穩,自動(dòng)停機,甚至超速等故障,從而嚴重影響用電設備以及發(fā)電機組的正常工作和安全。因此,在日常工作中應加強對該系統的檢查和維護。
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